王国荣:加氢裂化装置的“主治医生”

  在扬子石化芳烃厂加氢裂化联合装置,工艺主任师王国荣被员工们誉为装置的“主治医生”。他扎根生产一线近20年,对装置的健康状况和脾性了如指掌,将装置运行的每一个参数熟记于心,对装置的运行操作驾轻就熟。

  加氢裂化装置作为扬子石化物料平衡中心,在“油转化、油产化、油转特”提升公司整体效益方面起着关键作用,如何确保装置运行始终处于最优状态,一直是王国荣关注的重点。他每天上班的第一件事就是打开公司调度日报等生产运行系统,跟踪公司生产调整安排,根据上下游装置的来料和需求情况,利用绩效监控程序,及时分析装置运行状态,判断是否具备优化空间,并指导班组进行优化。

  在王国荣的心中,装置是有生命的,他像呵护自己的身体一样时刻关注装置的健康状况和运行情况。在每日的工艺检查中,他始终一丝不苟地通过望(运行参数)、闻(异味排查)、问(岗位交流)、切(现场巡检)等手段判断分析装置运行可能存在的隐患。2022年大修后,装置脱硫系统运行出现问题。他通过参数分析和比对,结合软件模拟结果,短时间内判断出干气脱硫塔塔盘降液能力存在瓶颈,为装置后续生产运行和检修安排提供了精准的指导意见。

  结合多年的工作经验,他编写的《扬子石化1#加氢裂化生产高纯度异丁烷产品操作法》荣获2020年江苏省职工十大先进操作法,《加氢裂化装置分馏系统倒空水洗操作法》获2022年度集团公司创新成果二等奖。

  为了实现站排头、争第一的目标,作为加氢裂化联合装置质量管理人员,王国荣始终坚持以问题为导向。在联合装置QC活动中,他根据装置运行中的难题,对选题进行严格把关,组织小组成员定期开展研讨,通过大量模拟、数据比对确定主要症结,发挥团队头脑风暴优势,集思广益,制订有效措施,有针对性地开展QC活动,全力消除运行短板,取得了良好成效。

  近年来,王国荣牵头完成的《降低轻石脑油碳四组分含量》《降低溶剂再生装置能耗》等6项成果获得优秀QC成果一等奖,其所在的QC小组3次被授予“全国优秀质量管理小组”。

  作为一个平凡的石化人,王国荣心中始终有一份沉甸甸的责任,更涌动着一团激情,让他能够数十年如一日深耕基层这块“责任田”,为装置的高效、安稳运行奉献智慧与汗水,为公司核心装置稳定长周期运行做出突出贡献。他也因此获得江苏省“五一劳动奖章”、公司优秀党员、公司质量先进等荣誉。