西北油田科研团队在“断裂缝”中增油索气!
西北油田采油三厂科研团队运用特色技术,通过五大上产工程,加快新井投产、注水能量补充、精细注采调整,在“断裂缝”中增油索气!
聚焦“千里江山图”,精准破译获油气“甜点”
8月23日,在塔克拉玛干沙漠边缘,设计井深超亚洲纪录YJ3-3XC井的钻头已穿过了地下8300米,作为新的上产阵地,西北油田采油三厂副厂长、总地质师郭忠良对这口超深井的进度格外关注。
采油三厂管辖的探明含油面积达940平方公里,在这数千米深的地层下,有断裂主控型、浅覆盖岩溶主控型两类油藏,有7条主断裂、16条较大规模的次级断裂,5个区块共包含地质储量3.1亿吨,形成一幅峻美的地下“千里江山图”。
采油三厂科研团队运用特色技术,通过五大上产工程,打开油气宝藏的大门,找到隐藏在千米深处裂缝中“藏油聚气”之处,精准破译获取地质工程“双甜点”。上半年油气产量保持硬稳定,生产原油56.86万吨,较半年计划超产3000吨,完成全年利润的67.55%,自然递减率控制在11%以内,效益产量均实现稳步增长。
把脉“问题井”,条条措施捕获“双甜点”
2月22日,TP33CH井通过顺利组下120立方米潜油电泵,日增油20余吨,累增油1132吨,含水下降16%。技术人员针对该井产量下降、含水走高的问题,分析该井处于TP165CX井次级断裂,具有较强能量,对该井实施转电泵提液措施,成功获得产量“甜点”。
走进开发研究所的办公室,墙上是一幅幅地质剖面构造图,一根根纵横交错的地震测线,包含了整个区域的地质信息,经过技术人员充满魔力的双手,一堆堆繁杂数据和曲线,经过解释“翻译”后变成了一张张地势起伏的地质构造图,显现出地下世界的大山大川。
采油三厂现在的油气开发环境,与10多年前完全不同。好采的、好开发的都采完了,剩下的都是硬骨头和深水区。
“开发后期,挖潜油气我们应该像绣花一样精细,来提高油藏开发精细化水平。”对于油藏开发,开发研究所所长唐博超有着“绣花”妙喻。
年初,受大单元底水整体抬升影响,不少老井产能下降,采油三厂锚定“油气并举、多能驱动”持续发力。对照油田公司31项重点工作任务,制定了24项72条具体举措,实现算效益账、干效益活、产效益油。措施工作立足两个转变:大修由恢复井筒资源向新增储量动用转变,堵水向调流改变体内流动转变,计划全年实施措施142井次,新增SEC储量14万吨,措施年增油10.5万吨。
从微观细看“千里江山图”,7条断裂主控型是主力油藏,储量占比78%,产量占比88%。技术人员针对目标层和目标区进行精准刻画。地层深处分布形态各异的小尺度裂缝,宛如直径几千米的“蜘蛛网”藏在五六千米深的地下,下面又有多条古暗河穿过,地下的储油溶洞呈现多层叠置、树状分布的特征。
自2019年开始,唐博超带领科研团队从地质岩溶系统宏观规律出发,以地下水的水流溶蚀路径为基础,重新认识地下“溶洞”的连通和分隔关系。他们利用“建模数模”一体化技术,精细确认4种岩溶要素分隔的剩余油富集模式,形成了7个不同方面的工程工艺动用技术,开展新井部署和措施增油。
技术团队利用“气向下替、水横向驱”的叠加作用,提升缝洞型油藏注气效率。针对注水“饥饱不均”现象,科研人员全面开展注水专项治理,通过提规模、提排量、提压力,为裂缝型油藏“压”开水路,低效区块在“有效水”的滋润下焕发新生机。目前已实施28井次,日增油由710吨提升至770吨,累增油3.9万余吨。
2023年,该厂通过拓展堵水阵地、储层改造等有效措施,截至8月8日,累计增油5.98万吨,措施有效率达85.4%。
孕育“高产井”,老区脱贫走上“致富路”
4月16日,YJ1-9X井通过实施上返酸压措施后喜获自喷,日产油高达30吨。该井是跃进区块的一口高含水井,起初日产油不足1吨。该厂先后3次修改完善上产措施,最终确定上返酸压方案,如期完工,获得高产。
去年6月,采油三厂接管跃进区块,老区块成为新的上产阵地。技术人员组建了“跃进攻坚项目组”,依托跃进最新的地震资料,开展断裂精细解析和剩余油分析。2023年以来,跃进区块日产油由200上升到292吨,增储上产势头强劲。
采油三厂管理的跃进、托甫台、八区等5个区块位于油田主体边缘,油藏埋深6000米左右,储层以溶孔、溶洞和裂缝为主,非均质性极强。
“油藏的位置、构造、连通性是效益开发的‘穴位’,开发技术人员要练好精准‘点穴术’。”厂长刘培亮带领开发技术人员将开发延伸到物探、钻井、测井等工程领域,运用逆时偏移定中心、分频能量定边界、波阻抗反演定洞顶的“三定”地震资料分析法,大幅提高开发方案与油藏的符合率。
技术人员通过开展“注水+酸化”、拓展氮气泡沫驱、拓宽堵水阵地等方式,针对性制定一井一策,全面排查老区低产低效油井潜力。
在排查中,技术人员分析发现TP154XCH受控于TP12CX主断裂,钻遇末端失返漏失584.8立方米。该溶洞型储集体不适合堵水,技术团队改为堵调技术,创新采用“纵向封堵、横向驱替,先堵后驱、堵驱结合”方法,用常规堵剂对水驱主通道进行架桥封堵,均衡流场,再采用弱凝胶进行深部调驱。上半年实施46井次,累计增油2.5万吨,产量提升率15%。
同时,通过开展“三提三优”,持续挖掘老井潜力。在水驱扩波上,形成了“提规模、提排量、提压力”的“三提”治理技术,共实施60井次,注水井日产量由年初的737吨上升到790吨。在气驱提效上,形成了“介质优化、规模优化、井网优化”的“三优”注气治理技术,实施50井次,注气井日产量由年初的532吨上升到580吨。
该厂持续加大厂院融合攻坚力度,推动老区上产提速,通过大单元综合治理、注水低无效治理、注气提效、措施提质提效、新井拓阵地这五大工程,上半年完成161井次(组),阶段增油16.7万吨。截至8月8日,完成老井自然产量60.16万吨,完成阶段计划的101.6%;月均自然递减率1.86%。
喜获“胖油娃”,口口新井争当“优等生”
8月8日,部署在十区南的新井TH102113X井投产,喜获高产油流,日产油约25吨,成为该厂新井增产领域的又一个“胖油娃”,提高了断裂夹持区储量动用程度。
面对高产井不断减少,开发难度不断加大的实际情况,采油三厂将加快产能建设作为增储上产工作的重要阵地,2023年计划投产新井47口,年度产量任务11.5万吨。
开发研究所持续加大与勘探开发研究院联合攻关力度,深入开展断裂+岩溶下的储量动用状况分析,通过向近井结构性剩余油、中深层地质分割剩余油、水驱气驱低波及剩余油进行开发,实现产建方向“三个转变”。在TK8104CH、TP1106X等井取得突破。
为加快增储上产步伐,采油厂在生产运行中聚焦精细管理,以“全覆盖、一体化、系统性、高效率”的原则,充分发挥“大运行”中枢作用,强化时效管理,促进生产现场管理升级。
厂副总工程师陈震牵头成立“产建项目组”,对新井建设工作进行提前谋划,统筹部署,全力保障新井设施配套。各业务部门紧盯新井产能建设“重头戏”,严格把控钻前施工时间节点,打好前置手续的“提前量”,钻前施工周期平均缩短4天,通过实施钻前预埋管线、不关井拆甩钻井设备等工序的优化提速,新井关井时间平均减少10天,每井次提升产量130吨。
该厂立足“四步判断法”(能量、储量是否匹配,井储、内幕是否分割)挖潜分割结构性剩余油,在高水淹区块八区投产2口无水采油井,坚定高含水区块部署井位信念,下步进一步部署加密井构建完善井网,预部署2口井,新增动用储量48万吨。
截至目前,采油三厂已投产新井24口,口口新井势头强劲,争当“优等生”,日新增产能500余吨,阶段新井增产4.09万吨,为加快增储上产步伐夯实基础。今年还将投产新井19口,预计可实现日增油285吨。